Si hace un año el cámara del sistema (REE) hubiera dispuesto de las posibilidades actuales, incluida la que llamamos Operación Reforzada, no hubiera habido corte. La duda, que tendrán que animarse en última instancia los tribunales, es si con las que tenía entonces se pudo evitar con una diligencia suya y del resto de los operadores más diligente. Pero la CNMC ha tardado cuatro primaveras en aprobar el PO 7.4, y el Ministerio otros tantos en regular los mercados de capacidad y en imponer los compensadores síncronos.. Seguir leyendo
No se previno, como sí se hace ahora, porque tiene dos inconvenientes para las autoridades: encarece la tarifa y reduce la presencia de renovables en el ‘mix’
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Si hace un año el cámara del sistema (REE) hubiera dispuesto de las posibilidades actuales, incluida la que llamamos Operación Reforzada, no hubiera habido corte. La duda, que tendrán que animarse en última instancia los tribunales, es si con las que tenía entonces se pudo evitar con una diligencia suya y del resto de los operadores más diligente. Pero la CNMC ha tardado cuatro primaveras en aprobar el PO 7.4, y el Ministerio otros tantos en regular los mercados de capacidad y en imponer los compensadores síncronos.. Se conoce cuál fue la causa del corte. El mensaje de ICAI (Comillas) deje de “las limitaciones de control de tensión del sistema” frente a la penetración “elevadísima” de renovables, energía intermitente y no síncrona, sin el adecuado mecanismo de control de potencia porque no era preciso por la reglamento. El mensaje de REE asegura, en la misma rasgo, que el incidente se produjo por un problema de tensión (cómputo de potencia reactiva) por encima de los títulos admisibles, que no se pudo controlar “por una serie de circunstancias acumulativas”. En palabras del Panel de Expertos del Entso‑E, fue “resultado de la interacción entre múltiples factores” que afectaron al control del voltaje, lo que provocó una cascada de desconexiones por sobretensión. Diseccionarlos y analizar las responsabilidades sobre ellos de los diferentes actores intervinientes en el sistema es la tarea de los informes realizados, así como de los expedientes sancionadores, recurribles, incoados ya por la CNMC, y de los que se deducirán las multas en función de la responsabilidad atribuida por el supervisor.. Aquel lunes, 28 de abril de 2025, prometía ser una viaje complicada más en el Centro de Control de Red Eléctrica de España, donde se ubica el cerebro que garantiza nuestro suministro eléctrico. Cuando le das a un interruptor y se enciende la luz, detrás de ese cara nimio hay cientos de decisiones dirigidas desde ese centro por los técnicos del Operador del Sistema, que es quien tiene las competencias para adoptarlas y la autoridad para imponerlas, internamente de la reglamento que le marca el Ministerio y la CNMC.. A las 11.04 de la mañana ya se tiene la primera constancia de que hay un problema de “oscilaciones excesivas de tensión”, que los técnicos de REE, según las conversaciones conocidas entre el Centro de Control y las operadoras, achacan sin dudarlo al “tema de la fotovoltaica”. A las 11.47 ya se han producido cinco o seis fluctuaciones de tensión, sobre lo que REE dice: “Sí, es un vaivén de tensión importante. Es por la entrada de la solar”; se están produciendo, añade más delante, “variaciones muy grandes de fotovoltaica por precios, intercambios… no nos da tiempo a regular (y, además), hay pocos grupos con inercia en el sistema”. Y la frase definitiva desde REE se produce a las 12.26: “Dentro de las posibilidades que tenemos, estamos ejecutando todas las medidas para corregir la oscilación”.. Es proponer, se iban acumulando avisos serios en forma de tensiones descontroladas y errata de inercia porque “sueltan la fotovoltaica sin escalar un poco”, buscando los momentos de precios altos en el mercado continuo, retirándola cuando el precio llega a cero y por adeudo de procreación convencional. Desmenucemos:. -Uno. La existencia de fuertes vaivenes de tensión en la red era poco que ocurría con frecuencia, evidenciando los problemas existentes en el control de tensión en el sistema desde el momento en que se optó por integrar en la red, de forma rápida y masiva, fuentes renovables, intermitentes y no síncronas, sin las debidas medidas correctoras y de protección. Por ejemplo, regular tiempos mínimos para entrar y salir de la red y los compensadores síncronos que facilitan dicha integración sin tanto peligro sobre la tensión.. -Dos. Para controlar las fluctuaciones de tensión se utiliza la presencia en el sistema de procreación tradicional (gas, nuclear, hidráulica), que aporta firmeza a la red y tiene la obligación reglamento de absorber lo que se flama potencia reactiva, cuyo exceso provoca sobretensión. Según el mensaje de REE, el día del corte las centrales obligadas a controlar la tensión de forma dinámica “no cumplieron con las obligaciones establecidas” de absorber la reactiva y se desconectaron ayer de arribar a los niveles a los que estaban obligadas (y que son objeto de discusión técnica), frente a el peligro de colapsar por sobretensión. Esta desconexión de centrales de procreación tradicional, ayer de lo esperado por REE, agudizó el problema.. -Tres. El cámara (REE) software el día inicial las centrales tradicionales operativas que considera necesarias. Pues adecuadamente, las centrales programadas eran escasas y las de reserva necesitaron mucho más tiempo para nacer del preciso cuando la situación se descontroló.. Tras el corte se han recogido, con retraso, tres decisiones que han cubo un alteración a la modo en que se gestiona el sistema eléctrico: Operación Reforzada, nuevo Procedimiento Operativo 7.4 y Real Decreto 88/26 sobre el nuevo Reglamento de Suministro. Los tres van en la misma dirección: animar el uso de tecnologías síncronas (gas y nuclear), aunque implique cortaduras a las renovables, y presionar a todos los generadores, incluidas las renovables, a participar en el control de la tensión.. Seguro que hoy los responsables de REE piensan que aquel 28 de abril pudieron haberlo hecho de otra modo, sin dar tantas cosas por supuestas (cinturón y dos tirantes). Pero desde el principio lo sabíamos y se avisó a los reguladores: las redes eléctricas no estaban preparadas para incorporar un desembarco tan rápido y tan masivo como el previsto de energías renovables, inestables, faltas de firmeza y de capacidad síncrona. Si las medidas adoptadas ahora se hubieran recogido en su momento, el corte no hubiera tenido circunscripción. No se hizo porque tiene dos inconvenientes para las autoridades de la época: encarece la tarifa y reduce la presencia de renovables en el mix. Es proponer, ponía sordina al éxito político del momento: ir apuntando récords de renovables y de precios bajos. Esa es la causa última de un corte que pudo evitarse.. Jordi Sevilla es economista
